自1993年投產以來,在檢修或紅窯事故中多次發現窯內耐火磚出現 雞窩 坑現象。表面光滑自然,中間低,兩邊高,就像雞長期抱窩留下的小坑,數量不等,分布在紅窯處軸向2~3m的圓周上,每次出現 雞窩 坑離窯口的距離也不一樣,但都在離窯口20m以內。為此多次召開事故分析會,分析原因,制定措施,取得了一定效果。但年該線由日產1500t改造提產至日產3500t后,
一個月內又出現了兩次類似情況,采取措施后,問題得到了解決。本文對此作一分析。
1 雞窩坑形成的原因分析
1)窯內通風不暢,頂料硬燒,此時火焰會在窯內某處產生高溫,破壞該處窯皮,露出耐火磚,在高溫的作用下,耐火磚的表面軟化并被燒流,在窯內回轉氣流的作用下,表層已經軟化燒流的耐火磚被掃掉。因為被燒耐火磚的四周尚有窯皮及熱傳導作用,溫度相對較低,而中部溫度較高,所以四周熔的淺中間熔的深,正好符合形成 雞窩 坑的條件。
2)原料成分不穩,生料KH值波動大,熟料
值在0.85~0.95波動。KH值過高時,物料難燒,操作上為了燒出合格的熟料頂焰煅燒,使局部形成高溫;值過低時,若沒有及時采取減煤措施,會造成高溫,損壞窯皮,燒蝕燒成帶磚。
3)原煤燃燒特性不好。我公司原煤用山西長治煙煤,由于種種原因從多個礦點進煤,然后到廠內再按照化驗室下達的比例通知單搭配。摻合好后的煤揮發分為12%左右,細度控制在80μm篩篩余≤4%,由于沒有煤均化堆場,由鏟車摻配好后,經過皮帶送入原煤倉再入磨,這樣的煤粉成分不穩定,進入窯內會在某處集中燃燒,造成局部溫度過高,損壞窯皮。
4)燃燒器調節不當。公司采用的燃燒器內風間隙過大,造成高溫點前移,火焰短粗,熱力過于集中,外風包不住火,掃窯皮,致使窯磚燒壞。
5)窯頭正壓大。技改時,因窯頭排風機、電除塵系統是按照2500t/d的生產線安裝的,為了省錢就沒再改動。產量增加后,窯頭排風機及電除塵系統能力不夠,造成窯頭常處于正壓狀態。窯頭正壓易使火焰變形,進而沖刷耐火磚,導致燒流,形成 雞窩 坑現象。
2 預防措施
1)如發現窯內通風不暢,檢查處理。若是窯尾預熱器系統造成,對窯尾煙室縮口及斜坡處進行清理;若是窯內結圈,減產燒圈;若是窯尾漏風所致,堵漏;影響生產或開機不能處理時,停窯處理,保證窯內通風順暢,避免對耐火磚的損害。
2)控制進廠原材料,穩定原料成分,利用老線均化庫,延長均化時間提高均化效果,把生料KH值控制在0.91 -0.02,保證生料的易燒性適中。
3)原煤采購要做到礦點固定,保證煤的熱值穩定、儲量穩定和燃燒特性穩定,未經均化的煤嚴禁使用。
4)把燃燒器定位控制在偏料0~20mm以內;若需
調整時,也要保證燃燒器中心線與窯下部的交點在窯之后;火焰的粗細、長短調整,可根據燃燒情況調整,以不掃窯皮為準。
5)年底大修時,在篦冷機頂部增加六根噴頭,安裝在三室上方,為了不增加設備,在增濕塔水泵出口增加一閥門,引出一根水管連接篦冷機噴水裝置,降低熟料溫度,減少篦冷機冷端風機風量;在篦冷機出口與電除塵器連接管道中間處增加一沉降室,減少進入電除塵器的粉塵,提高電除塵器收塵效果,確保窯頭負壓穩定。
6)中控人員、巡檢人員時刻關注筒體溫度,一旦發現掉窯皮筒溫升高,報告主管領導,分析查明原因,采取降溫措施。要時減產運行,甚至停產處理,避免紅窯事故。
7)穩定二次風溫,將其控制在(1150 -50)℃以內,避免大起大落,因火焰不穩定損壞窯皮。
8)保證投料穩定,如遇預熱器塌料,要減料生產,要時可止料把料燒掉,再恢復正常生產。
3 結束語
在熟料煅燒過程中,因系統或人為操作原因造成窯皮損傷,危害很大,常常造成事故停窯,給企業帶來經濟損失。特別是窯磚出現 雞窩坑后,造成局部紅窯,不得不停窯補磚或換磚,嚴重影響企業效益,自采取了以上措施后,沒有再出現類似現象。鄭州榮盛耐火材料作為高質量的不定型耐火材料生產廠家,具有豐富的生產經驗和實踐基礎,始終站在行業發展的前沿,注重科技創新,不斷的加大對于新產品的開發力度,確保榮盛材料能夠適用于更多的爐窯項目中,為更多的工程帶去福音。
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